上海明凱集團(tuán)旗下飛馳公司堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新,重視技術(shù)改造,為企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展注入動力。近日,飛馳銅鋁材有限公司獲得“國家級高新技術(shù)企業(yè)”稱號。
飛馳銅鋁材有限公司自2000年7月拉開搬遷改造的序幕以來,通過擴(kuò)大廠房面積、購置生產(chǎn)設(shè)備、對舊設(shè)備改造等措施,企業(yè)產(chǎn)量連年翻番、利潤連年增長。
2009年,為解決熔鑄車間產(chǎn)能不足的問題,公司決定對原300KG熔爐進(jìn)行改造,改單熔溝為雙熔溝,提高熔爐的功率。改造后的熔爐生產(chǎn)能力達(dá)到每小時1000KG,比原來熔爐生產(chǎn)能力提高了三倍以上,達(dá)到了預(yù)期目的,滿足了2009年擴(kuò)產(chǎn)增效的要求。
2010年,公司著手對退火工藝進(jìn)行創(chuàng)新改造,把傳統(tǒng)的單爐退火工藝改為連續(xù)光亮退火工藝,提高了生產(chǎn)效率,降低了電耗,并安排夜間退火,降低生產(chǎn)成本。采用連續(xù)退火新工藝以后,銅管機(jī)械性能指標(biāo)穩(wěn)定可靠,提高了成品率,退火銅管表面更為清潔光亮,受到高科聯(lián)公司(美國獨(dú)資)等著名客商的稱贊,被授予“信得過供應(yīng)商”,既贏得了眾多客戶,又贏得了穩(wěn)定的市場份額。
2011年,公司又將技術(shù)改造的重點(diǎn)放到對熔鑄車間保溫爐的上,對原熔爐的爐體、液壓系統(tǒng)、冷卻循環(huán)系統(tǒng)進(jìn)行改造,改造后的三熔溝熔爐,產(chǎn)能從原來每天10噸提高到20噸,噸銅電耗也從497KW.H下降到現(xiàn)在的370KW.H,電耗下降了25.6%。